厂用电切换过程分析
<p>关于#3 机厂用电切换过程中母线低电压分析一、事情经过:8 月 3 日 6KV3C 段母线工作电源进线 PT柜顶部发生三相小动物短路,单元变 B保护正确动作,厂用电快切正确动作,切换过程正常。但切换后,6KV3A、3C 段下游负荷均反映出现“短时失电”现象并有部分负荷跳闸。如:1)捞渣机跳闸辅控网开不起来,就地开启;2)辅控网所有加药泵(净水区和炉内)跳闸3)除灰输送空压机和灰库灰斗加热器跳闸。二、原因分析:故障前 6KV 母线 3A、3B 由单元变 A 供电,3C 母线由单元变 B 供电,9:9:42(DCS 时间,下同) 3C 段因故障造成保护动作,启动厂用电快切,由于 3C 段工作电源进线为故障点,故其切换前电压下降最大(3C 段 Uab 电压最低至 4.95KV) 。#3 机组厂用电备用电源自动切换为无时限快速切换,由附图一电流变化可见小于 120ms 切换即完成。此过程母线为瞬时欠压,即瞬时的电压降低,而不是电压的消失。发生故障的瞬间工作电源切除,由于感应电动机转子的磁链不能突变,原有的电流将继续存在,并在定子绕组端子间感应电压(即电动机馈电电压) 。该感应电压并不立即下降,而且能保持相当长时间,此电压反映为母线残余电压。该残压将随时间而衰减,即残压的幅值在渐渐减小,并且和系统的相位差在随时间变化而变化。如下图所示:Ud母线上的残压Us电源电压Xs电源的等值电抗Xm母线上电动机组和低压负载的等值电抗( 折算到高压厂用电压)电源切换后,厂用系统电动机上承受的电压 Um=U·X m/(Xs+Xm):令 K=Xm/(Xs+Xm)则 U=KU当实现备用电源切换到母线上时,电动机上将突加一个电压 KU ,如U过大会对电动机造成很大的冲击电流,如果切换时间愈短,则U 愈小,对切换越有利。在电力工程电气设计手册(2)第 221 节指出:当 K0.67 时,在0.3 s 以 内切换时是安全的。#3 机组本次快切时间在 120ms 以内,参见厂用电切换前后 3A、3C 母线 Uab 随电泵 Ic 变化示意图(以下简称为示意图)9:9:429:9:43 区间。因此厂用电快速切换过程中 6KV 系统不存在短时失电现象,不可能造成负荷失电跳闸,厂用电切换完全满足正常工作要求。厂用电切换至备用电源后,3A、3C 段均由 22A 启备变供电,两段母线在电气上相连。检查 3A、3C 段负荷(风机、循泵、凝泵、低压厂变等)在厂用电切换后运行状态,由附图二主要负荷电流和 3A、3C 段母线负荷电流可见电动机再起动非周期电流的冲击在 9:9:47 后处于衰减阶段,母线电压在逐渐恢复中。此时系统于 9:9:50 启动电动给水泵(由 3C 段供电) ,电动给水泵额定一次工作电流为 974A,起动时的最大不平衡电流(参见定值整定):.unbstapcerstNIKI210.897415.A本次起动中实际不平衡电流达 1220A。由附图三可见,正是由于电动给水泵起动,起动电流导致 3C 段负荷电流急剧上升(启动前 3C 段负荷电流仅为 120A) ,最高达 3797A(三相) ,导致 3C 段尚未稳定的母线电压急剧下降。由于此时 3A 段、3C 段、 4A 段均由 22A 启备变供电,3A 段再起动结束的风机、循泵、凝泵等大负荷电动机由于母线电压下降,为保持输出转矩维持正常运行,负荷电流增加(参见附图二) ,与电动给水泵起动电流叠加,进一步拉低母线电压,造成母线电压最低至 5.34KV,使 3A、3C 段母线在 9:9:509:9:55 形成长达 6s的低电压工作状态。随着电动给水泵启动结束,3A、3C 段母线电压于 9:9:55回复正常,6KV 各负荷恢复正常运行。由此可见,6KV 系统 3A、3C 段下游负荷所反映母线“短时失电” 现象并伴有部分负荷跳闸,应为厂用电切换成功后,在极短时间内启动电动给水泵,导致 9:9:509:9:55 这一时间段内3A、3C 段母线电压骤降运行所致。三、采取的措施:建议修改控制逻辑:在机组跳闸,厂用电切换、锅炉 MFT 动作跳气泵时,不要此时启动电泵。平圩二电安生部电气专业2007.8.8厂用电切 换前后 3A、3C 母线 Uab 随电泵 Ic 变化示意图 6.333797A 段 Uab4.956.0842 43 47 50 556.28 6.335.365.866.23 6.285.34C 段 Uab电动给水泵 Ic458短时失电时间注: DCS 趋势显示时间最小精度为 1 秒,厂用电实际切换时间远小于本示意图时间间隔(大约在 66mS),详 情参见附图一。附图一附图二附图三 </p>